(1.哈爾濱工業(yè)大學(xué)市政環(huán)境工程學(xué)院,水污染控制研究中心,哈爾濱150090;
2.中國海洋大學(xué),青島266003)
摘要:采用新型的纖維束過濾器對污水廠的二級出水進(jìn)行了直接過濾和絮凝、過濾回用的研究。結(jié)果表明,過濾器在1O一30 m/h的濾速下均能有效去除水中的ss和濁度,出水SS低于10 mg/L;對COD、BOD、TP和細(xì)菌總數(shù)的去除率分別為10% ~80% 、21% 一50% 、11% ~81% 和87% 。采用硫酸鋁作為絮凝劑與纖維過濾器聯(lián)合處理技術(shù)能進(jìn)一步提高出水的水質(zhì)。通過單一水反沖洗和氣水聯(lián)合反沖洗的對比研究,發(fā)現(xiàn)氣水聯(lián)合反沖洗是適合恢復(fù)纖維束過濾器過濾效能的沖洗方式。在反沖洗水流量10—12 L/m ·s、水壓0.1 MPa、空氣流量60 L/m。·s、氣壓0.1 MPa的條件下,沖洗30 rain能夠有效地恢復(fù)纖維過濾器的過濾性能。
關(guān)鍵詞:纖維過濾 回用 絮凝反沖洗
1 概 述
隨著淡水資源的日益短缺和需水量的不斷增加,許多缺水城市和地區(qū)無新的水源可開發(fā)利用,污水的回收和再用已成為解決水資源短缺的有效措施之一。城市污水處理廠二級處理出水水量水質(zhì)穩(wěn)定、污染物含量較低(0.1%),經(jīng)常規(guī)的混凝.過濾.消毒工藝即可滿足工業(yè)循環(huán)冷卻水的要求,而這部分用水量占到了城市總需水量的1/3⋯ 。纖維過濾是近年來發(fā)展起來的一種高效、經(jīng)濟(jì)的過濾和回用技術(shù),具有良好的過濾精度和運(yùn)行穩(wěn)定性 。本實(shí)驗采用的纖維過濾器以軟性纖維束為過濾介質(zhì),利用了過濾水流和清洗水流壓力和方向的變化,使纖維能在過濾時自動壓緊,清洗時自動疏松,以達(dá)到污水回用的目的。研究是在山東的某一城市污水廠開展的,對污水廠的二級出水進(jìn)行了直接過濾回用和絮凝、過濾回用的研究。
2 材料和方法
2.1 實(shí)驗材料
維過濾器工作區(qū)內(nèi)徑為300 mm,高1700 mm,允許工作壓力小于0.6 MPa,介質(zhì)溫度小于60 。筒內(nèi)安裝有22條紡織成束的尼龍纖維,兩端固定于筒內(nèi)的花板之上。設(shè)有進(jìn)水、出水、反沖洗進(jìn)水、反沖洗出水、進(jìn)氣和排氣6個通道,均可以通過閥門調(diào)節(jié)流量,安裝有壓力表,檢測運(yùn)行壓力。設(shè)備的示意圖及工作過程如圖1所示。

2.2 分析方法
水質(zhì)指標(biāo)根據(jù)國家環(huán)保局組織編寫的《水和廢水監(jiān)測分析方法》 進(jìn)行檢測。
3 結(jié)果和討論
3,1 二級出水直接過濾
3.1.1 濾速和出水水質(zhì)
考慮到用戶用水量的相對穩(wěn)定和纖維過濾器操作簡單的實(shí)際情況,對比了設(shè)備在不同濾速下的直接過濾出水水質(zhì)情況。表1的數(shù)據(jù)說明纖維過濾器的濾速范圍很寬,在10、20、30 m/h的濾速下都具有良好的出水水質(zhì),出水SS均在10 mg/L以下,平均去除率在60% 以上,濾速越小,出水濃度越低。這是由于親水性的低彈性、高蓬松的纖維束在水壓下自動的扭轉(zhuǎn)壓縮,纖維絲緊密交錯形成濾層。而壓實(shí)區(qū)厚度只占整個濾層厚度的小部分,上部的濾料密實(shí)而下部的相對疏松,形成良好的濾料極配,使濾層具有空隙率高過濾阻力小的優(yōu)點(diǎn),濾料比表面積增大、吸附性能改善、截污容量大大增加。即使在30 m/h的濾速下也能有效地截留水中的懸浮物,不致于因為高速水流的剪切作用而導(dǎo)致懸浮物穿透濾
層。所以過濾周期的確定是以水流通過濾層時的水頭損失達(dá)到0.06 MPa為反沖洗的條件。
從表1中可以看到,濾速和過濾周期有明顯的相關(guān)性,濾速越大,過濾周期越短。雖然在3種濾速下設(shè)備具有相等的產(chǎn)水量,但過濾周期的長短影響設(shè)備反沖洗的自用水量;而且在較小的濾速下,更能發(fā)揮纖維濾層高截泥量的特點(diǎn)。因此,纖維過濾器最佳濾速的選取應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐乃礌顩r、用水量的大小等因素比較確定。

由于纖維過濾器對SS的截留,表現(xiàn)出對COD、BOD、TP、NTU、細(xì)菌也有一定的去除能力,去除率分別達(dá)到了10% ~80% 、21% ~50% 、11% 一81% 、52% ~85%和87% ;但對NH 一N、硬度的去除沒有作用。對于回用工業(yè)循環(huán)冷卻水而言,COD、BOD、TP、NTU、細(xì)菌的降低可有效地控制磷酸鈣垢和粘泥的累積,減小了阻垢劑和殺菌劑的用量H 。為了驗證過濾器的穩(wěn)定性,選取任一運(yùn)行周期進(jìn)行跟蹤檢測(如圖2所示)。由圖2看出,進(jìn)水SS、NTU在一定范圍內(nèi)波動,但出水的濃度均穩(wěn)定在一個較低的數(shù)值。雖然隨著過濾的進(jìn)行,sS和NTU有輕微的上升趨勢,但總體上對污染物的截留是有效的。而且進(jìn)水濃度越高,去除率也越大。因此,纖維過濾替代傳統(tǒng)的石英砂過濾回用污水在技術(shù)上是可行的。

3.1.2 停運(yùn)對產(chǎn)水的影響
纖維過濾器具有操作簡單、維護(hù)方便的優(yōu)點(diǎn),在設(shè)備停運(yùn)時滿水保存即可。但實(shí)驗發(fā)現(xiàn),設(shè)備在停止運(yùn)行2 d后重新啟動,出水水質(zhì)明顯的惡化,并帶有明顯的污泥腐敗的氣味。由于原先被截留的懸浮物在濾層內(nèi)發(fā)生了厭氧反應(yīng),污泥腐敗變質(zhì),產(chǎn)生可溶性有機(jī)物和營養(yǎng)物,導(dǎo)致重新運(yùn)行后出水中的COD、BOD和TP的濃度大量升高,嚴(yán)重影響了用水的安全性。因此,設(shè)備停運(yùn)后的重新啟動應(yīng)控制在被截留污泥發(fā)生厭氧反應(yīng)之前,如果遇到長期不運(yùn)行,則應(yīng)該清洗纖維濾料,并用藥劑洗滌處理后滿水保存。#p#分頁標(biāo)題#e#
3.2 二級出水絮凝過濾
為了進(jìn)一步提高過濾出水的水質(zhì),保證用水的安全性,研究了絮凝、過濾技術(shù)的回用效果。實(shí)驗在濾速20 m/h的工作條件下進(jìn)行,藥劑采用水處理常用的硫酸鋁凝聚劑。
3.2.1 凝聚劑投量對出水水質(zhì)的影響
藥劑的用量不僅影響出水的水質(zhì),同時也決定了水處理的費(fèi)用。為了確定恰當(dāng)?shù)乃巹┩读?,比較了0、10、20、30和40 mg硫酸鋁/L投量下的運(yùn)行效果。進(jìn)水與藥劑反應(yīng)的時間為20 min,以形成粒徑較大的絮體。在20 m/h的濾速下,設(shè)備均連續(xù)運(yùn)行8 h,出水水質(zhì)為取樣分析的平均值,結(jié)果如圖3所示。

從圖3中可以看出,硫酸鋁的投加改善了出水的水質(zhì),而且投量越大,SS、COD、TP和NTU等出水濃度也越低。這是因為硫酸鋁溶于水后,鋁離子與水發(fā)生反應(yīng)水解,并伴隨有聚合反應(yīng),形成各種單核子和多核子絡(luò)合物。由于大部分的絡(luò)合物表面帶有正電荷,原水中所含有的帶負(fù)電的懸浮粒子(膠體物質(zhì),水中SS、COD、TP、NTU的組成部分)被其吸附,產(chǎn)生凝結(jié)作用。當(dāng)電荷被中和后,懸浮粒子相互聚集形成絮體,并在絡(luò)合物的聯(lián)結(jié)下繼續(xù)凝聚增大。對于具有良好過濾精度的纖維過濾而言,它們都能被有效的截留。因而宏觀表現(xiàn)出SS、COD、TP和NTU去除率的提高,與直接過濾相比,在10 mg/L絮凝劑投量下,出水濃度分別降低了2.2 mg/L、1 1 mgTL、0.2 mg/L和4.7 NTU。另外,由于1 mg/L硫酸鋁能中和0.45 mg/L的堿度(以碳酸鈣計),因而硫酸鋁的投加能降低出水的堿度。但對硬度和氨氮的去除沒有影響。
3.2.2 藥劑投量的確定
如上文指出,藥劑投量越大,出水中主要污染物的去除率也越高。但當(dāng)投量大于10 mg/L時,去除率的改善趨于平緩(見圖3),因而藥劑的投量應(yīng)控制在10 ms/L。過大的投量不僅浪費(fèi)藥劑,而且會增加出水中硫酸根的濃度。
3.3 濾層的清洗
濾料的反沖洗是恢復(fù)濾層截污容量,保證下一周期正常運(yùn)行的關(guān)鍵,再生效果的好壞直接關(guān)系到過濾出水的水質(zhì)優(yōu)劣和運(yùn)行周期的長短。實(shí)驗對比了單獨(dú)水清洗和氣水聯(lián)合清洗的清洗效果。
3.3.1 單獨(dú)水清洗
反沖洗用水直接取用水廠的二級出水,反沖洗水流量和壓力分別控制在10~12 L/m ·s和0.1MPa,反沖洗持續(xù)了30 rain。結(jié)果發(fā)現(xiàn)雖然纖維濾層能在反沖洗水的頂托下被拉升而變得疏松,但通過對出水水質(zhì)的檢測,發(fā)現(xiàn)清洗的效果很差。反沖洗水未能沖出纖維束截留的懸浮物,出水的水質(zhì)幾乎與進(jìn)水水質(zhì)相當(dāng)。
3.3.2 氣水聯(lián)合清洗
為了增加反沖洗體系對濾層的擾動作用,采用氣水聯(lián)合反沖洗的方式對濾層的清洗效果進(jìn)行了考察。維持反沖洗水的參數(shù)不變,空氣的流量和壓力控制在60 L/m ·8和0.1 MPa。反沖洗過程以COD和ss為主要考察對象,對出水中的污染物的含量進(jìn)行實(shí)時的檢測。圖4為反沖洗出水水質(zhì)隨時間的變化情況。

由圖4看出,在沖洗的前期(0~10 min),原先被濾層截留的污染物大量地隨反沖洗液排除體外,導(dǎo)致出水中的COD和ss含量驟然升高,出水也呈現(xiàn)明顯黃色渾濁;而后期出水色度明顯的下降,顏色逐漸變淺并最終與反沖洗進(jìn)水一致,水中的污染物含量也隨之下降,在10—30 min內(nèi),曲線均平緩下降。在30 min時,出水與進(jìn)水水質(zhì)相當(dāng),認(rèn)為清洗結(jié)束。由此可見,氣水聯(lián)合反沖洗與單獨(dú)的水反沖洗相比,具有良好的清洗濾層的效果,并且反沖洗時間控制在30 min比較合適。另外,經(jīng)計算設(shè)備的自用水量僅為產(chǎn)水量的1.7% ,與傳統(tǒng)的砂濾反沖洗相比具有明顯的優(yōu)勢。當(dāng)然,纖維過濾器在長期運(yùn)行后,在纖維束上可能積累大量有機(jī)物、油污、甚至是微生物,造成阻力增大,過濾精度下降,這時可用2%NaOH溶液浸泡24 h,進(jìn)行化學(xué)清洗。
3.3.3 氣水反沖洗工作原理
污水在通過密實(shí)的纖維濾料時,懸浮物被截留累積增大并堵塞孔隙,甚至產(chǎn)生篩濾作用而形成泥膜,使過濾阻力劇增。這時,應(yīng)進(jìn)行反沖洗恢復(fù)濾料的過濾性能。研究表明,反沖洗方式應(yīng)根據(jù)進(jìn)水的水質(zhì)情況確定。在本研究中,污水廠的二級出水實(shí)際是一個分散程度高的懸濁液和溶膠體系,含有大量的難降解有機(jī)物 。由于微粒雜質(zhì)的粒徑減小,擴(kuò)散常數(shù)增大,相應(yīng)的與濾料的粘附強(qiáng)度增加,如果采用單一的水反沖洗技術(shù),由于其脫附能力有限,難以收到好的清洗效果。這就解釋了本實(shí)驗中采用單一水清洗沒有達(dá)到預(yù)期反沖效果的原因。而氣水同時反沖洗有效地提高了平均速度梯度G值,G值越大,代表氣水對濾料的剪切力越大,濾層清洗的效果也就越佳。纖維過濾器在氣水反沖洗時,水流和氣流將筒內(nèi)的花板頂起,纖維束處于疏松狀態(tài),上升空氣泡的振動能有效地將附著于濾料表面的污染物擦洗下來,而纖維束之間的碰撞摩擦使得清洗效果更佳,洗下的污染物立即被反沖洗水流帶走,因而氣水反沖洗不僅效率高,而且效果好。
4 結(jié) 論
采用纖維過濾器對山東某一城市污水廠的二級出水進(jìn)行了直接過濾和投加硫酸鋁凝聚劑后再過濾的回用的研究。結(jié)果表明,纖維過濾具有很寬的濾速范圍,在10~30 m/h的濾速下均能有效地去除水中的懸浮物和濁度,出水ss低于10 mg/L;而COD、BOD、TP、細(xì)菌的去除率分別為10% 一80% 、21% 一50% 、11% 一81% 和87% 。投加硫酸鋁聚凝劑能明顯地改善出水的水質(zhì),試驗表明聚凝劑的最佳投量為10 mg/L。在此條件下,出水SS、COD、TP和NTU分別降低了2.2 mg/L、11 mg/L、0.2 mg/L和4.7 NTU。通過單一水反沖洗和氣水聯(lián)合反沖洗的比較,認(rèn)為氣水聯(lián)合反沖洗是合適的清洗方式。在反沖洗水流量10~12 L/m ·s、水壓0.1 MPa、空氣流量60 L/m -s、氣壓0.1 MPa的條件下,沖洗30min即能有效地恢復(fù)纖維過濾器的過濾性能。#p#分頁標(biāo)題#e#