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混合微電解技術用于印染廢水處理
發(fā)布日期:2010/10/28 9:41:27

  摘要:混合微電解工藝對以活性染料為主的印染廢水的脫色效果較好。從連續(xù)4d的運行來看,盡管原水的色度波動很大,但微電解處理出水幾乎無色透明。


  印染廢水中所含的漿料、染料、助劑以及染料與織物的反應物往往是難生物降解物質,在處理印染廢水時需先將這些物質分離、去除,再進行生化處理。常規(guī)的預處理是投加混凝劑(如FeSO4、AlCl3等),蘇玉萍等人[1]的研究表明常規(guī)投藥需要的混凝劑用量較大(如FeSO4的適宜投量為750~950mg/L),這樣會導致廢水的處理費用提高,實際運行時將產(chǎn)生大量的泥渣,出水會變黃(投加FeSO4)。最近,用混合微電解工藝在廣東某印染廠廢水處理的現(xiàn)場試驗中取得了很好的效果。


  微電解去除印染廢水中污染物的主要作用機理為:


 ?、俳j合、混凝作用,微電解反應連續(xù)釋放的Fe2+成為絡合劑和高效混凝劑;


 ?、谶€原作用,微電解產(chǎn)生的新生態(tài)氫使某些染料的顯色基團脫色;


 ?、垩趸饔茫㈦娊猱a(chǎn)生一定量的新生態(tài)氧具有很強的氧化性,可氧化一部分無機物和有機物。?


  1現(xiàn)場試驗


  1.1工藝流程


  在以往的微電解應用中,大多數(shù)都將微電解工藝設計為固定床形式(類似石英砂過濾),讓廢水穿過靜止的微電解鐵屑層,在此過程中發(fā)生微電解反應,但實際運行中發(fā)現(xiàn)這樣的設計存在下述兩個問題:


  ①運行一段時間后微電解工藝效率下降,這是由于鐵屑的表面出現(xiàn)了惰性層而阻止了微電解反應的繼續(xù)進行;


 ?、谟捎谟∪緩U水中存在織物纖維,易被微電解鐵屑層攔截而致堵塞。


  針對傳統(tǒng)微電解反應器的缺點,將微電解反應器設計為機械攪動式,這樣既可破壞鐵屑表面的惰性層,又可避免纖維堵塞。此外,強烈的攪動加快了反應速度,可以加速產(chǎn)生Fe2+。部分廢水通過微電解反應后,與原水直接混合能得到很好的處理效果,稱這樣的工藝為混合微電解技術,并將微電解反應的出水與原水混合時的體積比稱作混合比。


  混合微電解工藝流程如圖1所示。




  廢水由集水池經(jīng)水泵提升后分成兩部分,第一部分進入微電解反應器,其流量可通過流量計控制;第二部分進入混合池,與微電解出水混合后再沉淀,其流量也通過流量計控制。第一部分廢水在進入微電解反應器前,先加酸調節(jié)廢水的pH值為3左右。微電解反應器的出水在與第二部分廢水混合時,需視廢水的pH值情況加入少量的石灰,調節(jié)出水的pH值為8~9,在此pH值范圍的沉淀狀況較好。沉淀后的上清液由上部排出,污泥則沉于池底,再經(jīng)排泥管定期排出。


  1.2試驗內容


  2000年6月在廣東某印染廠的廢水處理站進行了現(xiàn)場試驗。該印染廠所用的染料絕大部分為活性染料,根據(jù)當?shù)丨h(huán)保部門的監(jiān)測結果,廢水中COD≤550mg/L,BOD5≤150mg/L,色度≤200倍,pH值為10~11。另外,廢水中SS含量很低,這是由于漂洗用水為軟化水,漂洗過程很少有懸浮物進入。因執(zhí)行《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準》(GB4287—92)一級標準(COD≤100mg/L,BOD5≤25mg/L,色度≤40倍),故應控制的主要污染指標是COD和色度。有印染廢水需要處理的單位,也可以到污水寶項目服務平臺咨詢具備類似污水處理經(jīng)驗的企業(yè)。


  現(xiàn)場試驗的設計流量為30L/h,每天從上午9點至下午6點連續(xù)運行,試驗內容包括:?、倏疾煸摴に囋谶B續(xù)運行情況下處理印染廢水的有效性;


  ②獲得合適的混合比;


 ?、畚㈦娊馓幚沓鏊纳幚硇Ч?主要為COD的去除)。


  試驗設備主要有:


  折板式加酸混合槽,體積為10L,停留時間為10~15min;


  微電解反應器,尺寸為300mm×500mm,反應料厚為300mm,停留時間為0.5h;


  折板式混合槽,體積為10L,停留時間為10~15min;


  沉淀槽,豎流式沉淀池為500mm×800mm,停留時間為3.8h;


  曝氣沉淀槽,尺寸為50mm×800mm(與豎流式沉淀池結構類似,中心曝氣筒尺寸為300mm×700mm),總停留時間為3.8h。


  上述設備均采用PVC材料焊接而成。


  3.試驗過程


  現(xiàn)場試驗連續(xù)進行4d,根據(jù)工廠生產(chǎn)的排水特點選取每天廢水水質最不利時段(此時染色廢水排放集中,色度最深)測定廢水和處理水的COD濃度。


  此外,還測定了微電解處理出水經(jīng)曝氣后的COD濃度變化。設計流量為30L/h,曝氣時間為15~30min,沉淀時間約為2h。同時可以查看中國污水處理工程網(wǎng)更多技術文檔。


  1.4試驗結果


 ?、偎畼油庥^


  根據(jù)6月19日至22日連續(xù)4d的觀察,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)廢水的排放具有間歇性,通常上午廢水色度較淺,下午則較深。


  盡管廢水水質變化較大,但當混合比控制在1∶4左右時,即使是廢水色度最深的時段,沉淀出水也能保持清澈,近于無色透明。


 ?、趯OD去除的效果


  
 ?、畚㈦娊馓幚沓鏊纳貧庑Ч?/p>


  經(jīng)過4d的連續(xù)運行,發(fā)現(xiàn)污泥產(chǎn)量很少,出水沉淀后上清液清澈透明。


  
 
 ?、芑旌媳热∫欢ǖ奈㈦娊獬鏊侔幢壤∫欢ǖ脑瓘U水進行混合并調節(jié)pH值,靜置沉淀30min,觀察絮體的生成和沉淀效果,直至上清液幾乎無色透明。
  


  2 結論


 ?、倩旌衔㈦娊夤に噷σ曰钚匀玖蠟橹鞯挠∪緩U水的脫色效果較好。從連續(xù)4d的運行來看,盡管原水的色度波動很大,但微電解處理出水幾乎無色透明。


 ?、诨旌衔㈦娊夤に噷τ∪緩U水的COD去除效果較好(去除率為53%~78%)。由于試驗為連續(xù)運行,取樣時為最不利時段,因此這一結果具有代表性?,F(xiàn)場試驗的處理效果不如小試,但比固定床的去除效果高30%左右,這可能是混合式微電解避免了鐵屑鈍化且反應時的pH值較低(為3左右,固定床的pH值為5左右),反應相對劇烈,其氧化作用也更強烈的緣故。


  ③采用混合微電解工藝,只將1/5的廢水通過微電解反應器,反應后與4/5的廢水進行混合(即1∶4的混合比),這樣可以減少微電解設備的體積,降低工程投資。


 ?、芪㈦娊馓幚沓鏊纳幚硇Ч?。曝氣時間為15~30min時,對COD的去除率>80%。

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