截至5月16日,遼河石化公司超稠油污水預(yù)處理裝置運(yùn)行7年來,共回收污油8萬余噸。
遼河石化的稠油加工量占原油加工總量的75%。由于稠油加工過程中產(chǎn)生的污水不同于常規(guī)原油的加工污水,具有有機(jī)物含量高、生化降解性能差等特點(diǎn),如果采用常規(guī)技術(shù)手段,很難達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)還沒有可借鑒的成熟技術(shù)。
遼河石化公司經(jīng)過科研攻關(guān)和工業(yè)應(yīng)用探索,集成了一套獨(dú)具特色的稠油污水處理技術(shù),不僅解決了稠油污水處理這一世界難題,而且實(shí)現(xiàn)了稠油污水70%回用,最大限度實(shí)現(xiàn)污水的資源化利用。
“為有效處理稠油污水,公司將稠油污水劃分為高濃度含油污水、含硫污水、堿渣污水、含鹽污水以及低濃度含油污水等5大類,然后按照污水性質(zhì)的不同,實(shí)行分類處理,分而治之。”遼河石化安全環(huán)保部門工作人員說。
據(jù)了解,為了進(jìn)一步將稠油污水“吃干榨盡”,每種污水都有相應(yīng)配套的預(yù)處理裝置。污水經(jīng)過預(yù)處理后,再進(jìn)入污水處理場(chǎng)進(jìn)行集中處理,不僅減少了對(duì)終端污水處理場(chǎng)的沖擊,而且將污水中的“寶貝”又撿回來了。污水中提煉出油進(jìn)行回?zé)?,回用污水主要作為除鹽水裝置原料水、循環(huán)水補(bǔ)水、綠化水、消防用水等,為公司節(jié)約了大量新鮮水。
以超稠油污水預(yù)處理裝置為例。這個(gè)公司擁有國(guó)內(nèi)首套超稠油污水預(yù)處理裝置。超稠油污水預(yù)處理技術(shù)是遼河石化針對(duì)超稠油污水處理這一世界難題,與中國(guó)石油大學(xué)(北京)聯(lián)合開發(fā)的一項(xiàng)專利技術(shù)。這套環(huán)保裝置2005年建成投產(chǎn),主要解決超稠油脫水沖擊污水處理場(chǎng)的問題,后經(jīng)技術(shù)改造,不僅能處理超稠油污水,而且能夠處理公司各裝置的電脫鹽污水。超稠油污水預(yù)處理裝置建成后,污水中稠油的回收率達(dá)到95%以上,污染物負(fù)荷降低了90%。
“稠油污水不僅在處理上非常棘手,而且由于重油加工過程中,需要進(jìn)行深度加工,工藝流程長(zhǎng),所消耗的新鮮水量非常大,因此,隨之產(chǎn)生的污水量也非常大。別的煉化企業(yè)煉制1噸油,需要消耗1噸水,我們煉制1噸油,得消耗2噸水。”遼河石化一位科技人員這樣對(duì)記者說。
從理論上來說,稠油加工的水耗應(yīng)該高于稀油加工的水耗。但是,遼河石化采用先進(jìn)的技術(shù)措施,通過污水深度處理回用,使公司的水耗指標(biāo)大大低于稀油加工的水耗指標(biāo),排名位于集團(tuán)公司前列。
這個(gè)公司科學(xué)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),大力進(jìn)行污染減排工作,實(shí)現(xiàn)了增產(chǎn)不增污。數(shù)據(jù)表明,目前,遼河石化原油加工量已由2008年的441.24萬噸增加到2012年的513萬噸,COD(化學(xué)需氧量)排放量卻由2008年的218噸降到2012年的158噸,COD排放濃度由100毫克/升降到43毫克/升。
同時(shí),為了進(jìn)一步將稠油污水“吃干榨盡”,遼河石化正在進(jìn)行稠油加工污水“零排放”工程,從水系統(tǒng)優(yōu)化集成技術(shù)、高濃度含油含鹽污水的綜合利用與水質(zhì)調(diào)控技術(shù)、機(jī)泵冷卻水回收再利用、煉化污水“零排放”技術(shù)體系與配套管理系統(tǒng)四個(gè)方面開展專題研究,力爭(zhēng)在2年至3年內(nèi),通過關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)與整合,突破技術(shù)瓶頸,完善配套管理技術(shù),向低投入、低消耗、高效率、低排放的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)污水全部回收利用。