蘭州石化1080t/h煉油污水深度處理回用裝置是中國石油天然氣集團公司(以下簡稱中石油)目前單套規(guī)模最大的煉油污水深度處理回用裝置。該裝置自2009年11月28日成功投用以來,經(jīng)過3個多月的安全平穩(wěn)運行,主要技術(shù)指標(biāo)達到設(shè)計要求。蘭州石化煉油噸油水耗原為0.85噸左右,通過對煉油生產(chǎn)污水的有效回用,現(xiàn)已穩(wěn)定控制在0.5噸以下。
2006年初,為了貫徹落實中國石油天然氣集團公司《節(jié)能節(jié)水“十一五”發(fā)展計劃》和《關(guān)于加強資源節(jié)約工作的意見》,根據(jù)集團公司統(tǒng)一安排,蘭州石化將煉油污水深度處理及綜合利用列為重要的節(jié)能節(jié)水項目,與吉林世紀(jì)華揚能源科技有限公司、北京朗新明環(huán)境科技有限公司緊密合作,采用國內(nèi)成熟的污水深度處理技術(shù),積極開展煉油污水深度處理回用技術(shù)的工業(yè)中試。經(jīng)過污泥培養(yǎng)與馴化期、調(diào)整階段負荷提高期、穩(wěn)定運行期、超負荷運行抗沖擊期等4個試驗階段,歷時一年獲取了大量的運行數(shù)據(jù)和工藝參數(shù),并通過了專家現(xiàn)場測試及評價,為煉油污水深度處理回用項目的順利實施奠定了基礎(chǔ)。
2008年1月,在完成前期可研的基礎(chǔ)上,該項目正式通過中石油批復(fù),總投資9973萬元。2008年6月,蘭州石化組織了項目初步設(shè)計的集中審查并正式批復(fù)了初步設(shè)計,2009年4月8日項目開始全面施工。經(jīng)過精心組織、合理安排,僅用半年多時間就完成了項目的施工建設(shè),于2009年10月28日實現(xiàn)中交,2009年11月28日裝置順利實現(xiàn)一次開車成功并交付使用。
該項目是以蘭州石化煉油污水處理達標(biāo)后的外排廢水為源水,先后經(jīng)氣浮、曝氣生物濾池、混凝沉淀、超濾、反滲透、陰陽離子交換等6道主要工序,逐步去除污水中的石油類、懸浮物、氨氮、膠體以及鹽類等,使出水達到一級除鹽水的鍋爐補水標(biāo)準(zhǔn)。裝置設(shè)計處理能力為1080t/h,設(shè)計產(chǎn)水量為700t/h,具有以下技術(shù)特點:一是具有成熟可靠的單元工藝段,保證污水處理效果;二是采用氣浮除油、曝氣生物濾池深度生化處理、高效微絮凝反應(yīng)器除濁等高效處理工藝,使污水處理技術(shù)更具針對性;三是生化處理部分采用成熟的曝氣生物濾池專有技術(shù),具有設(shè)備體積小、占地面積少、處理效率高、出水水質(zhì)好、流程簡單、操作管理方便等優(yōu)點;四是采用先進的超濾膜和反滲透膜技術(shù),進一步提高了除鹽效率;五是采用穩(wěn)定的自動化控制設(shè)備和世界上先進的監(jiān)測儀表,保證深度處理裝置運行穩(wěn)定;六是深度處理裝置設(shè)置集中監(jiān)控室,實現(xiàn)對整個深度處理系統(tǒng)的監(jiān)控和運行。
該裝置投用后,預(yù)計每年減排煉油生產(chǎn)污水650萬噸,節(jié)約新鮮水800萬噸,既可有效降低煉油水耗、提升技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),又能節(jié)約用水、實現(xiàn)水資源循環(huán)利用,是蘭州石化開展節(jié)能減排、推行清潔生產(chǎn)的重要項目,也是保護和改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境、保證黃河上游水質(zhì)安全的重要舉措,對于實現(xiàn)污水“零排放”目標(biāo)、建設(shè)環(huán)境友好型企業(yè)具有重要的現(xiàn)實意義。